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洗煤廠技術(shù)改造匯報材料

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洗煤廠技術(shù)改造匯報材料

根據(jù)集團公司通知要求,我們對2004年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進行了簡單總結(jié),對2005年的技術(shù)改造及設(shè)備更新情況進行了匯總,現(xiàn)匯報如下: 第一部分    2004年技術(shù)改造及設(shè)備更新情況 2004年,**洗煤廠在集團公司和分公司黨政的正確帶領(lǐng)下,不斷適應(yīng)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)改制、煤炭市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機、出口量有所增強等宏觀環(huán)境,立足實際,緊緊圍繞科技興企的主題,加大了技術(shù)改造和設(shè)備更新的力度,對儲裝運、生產(chǎn)效率、環(huán)節(jié)設(shè)備設(shè)施等方面存在的問題進行了4個方面的技術(shù)改造,更新、補充設(shè)備19臺,取得了較好的經(jīng)濟效益,創(chuàng)效1064.56萬元。 一、技術(shù)改造情況 2004年技術(shù)改造投資630.34萬元,其中:2003年綜合折舊費150.40萬元,2004年綜合折舊費444.94萬元(設(shè)備278.14萬元、工程166.80萬元),未列入計劃及其它35萬元。 1、儲裝運系統(tǒng)改造:包適3個小項。一是101原煤回煤系統(tǒng)改造,擴建了10#原煤場2000m2,增加貯存能力1萬噸,增加了201原煤落地與101返回系統(tǒng),形成了高硫煤分離儲存、外調(diào)煤回倉的備用兩功能系統(tǒng),提高了原煤貯存和回倉能力,提高綜合效益186萬元。二是原煤倉下自動配煤入洗改造,原煤倉下投用安裝了性能較好的12臺變頻調(diào)速給煤機和PLC自動配煤系統(tǒng),使入洗原煤實現(xiàn)了精確配洗和分洗。確保了高硫煤的低比例配洗,提高了產(chǎn)率,提高了入洗原煤的調(diào)質(zhì)能力,年創(chuàng)效179.85萬元。三是精煤倉下貫通配煤系統(tǒng)改造,改造了精煤倉下運輸系統(tǒng),串通六倉運輸線,實現(xiàn)了多倉配合裝車,彌補了品種、數(shù)量的不足,提高了有效倉容的利用率及精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,同時還解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題,節(jié)支150萬元,確保了出口煤分洗配裝方案的實現(xiàn),提高效益294萬元?偢脑焱顿Y497.51萬元(2000年125.40萬元;2001年372.11萬元),總計增加效益659.85萬元。 2、提高生產(chǎn)效率與分選效果改造:包括3個小項:一是跳汰機均勻給料改造,投資22.0萬元(2001年未列入維簡計劃)安裝投用了4臺變頻調(diào)速給煤機和變頻調(diào)速控制系統(tǒng),實現(xiàn)了跳汰機的穩(wěn)定連續(xù)給料,確保了跳汰機處理能力和分選精度,提高了精煤產(chǎn)率,年創(chuàng)效153.8萬元。二是提高矸石運輸能力改造,投資9.03萬元提高了兩部矸石斗子和一部矸石皮帶速度,一部矸石溜子加大了功率,適應(yīng)了含矸較差原煤的高效生產(chǎn),年可節(jié)支53萬元。三是洗矸落地返回改造,投資35.10萬元增加了洗矸臨時落地與返回系統(tǒng),適應(yīng)了索道外排能力與生產(chǎn)能力不符時的生產(chǎn),提高外排洗矸上山前的緩沖能力,年可節(jié)約倒運費14.5萬元。整體改造總投資66.13萬元,總創(chuàng)效221.3萬元。 3、環(huán)節(jié)設(shè)備完善改造。一是503精煤配倉皮帶驅(qū)動裝置改造,投資5萬元,改造了503皮帶傳動機構(gòu),由電動滾筒式改為雙電機外減速驅(qū)動方式,消除了電動滾筒多發(fā)事故隱患,確保了精煤系統(tǒng)的安全運行。二是中煤配煤系統(tǒng)改造。在中煤倉外投資8.0萬元改造了一部40型配煤溜子,用倉外高低熱值中煤來調(diào)配倉內(nèi)產(chǎn)品,裝車銷售,提高了付產(chǎn)品中煤的配煤銷售能力,確保實現(xiàn)銷售中煤的質(zhì)級相符,同時也提高了中煤的外庫回倉裝車能力,實現(xiàn)了倉內(nèi)倉外優(yōu)勢互補,總投資13萬元,創(chuàng)效105萬元。 4、產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造。投資53.70萬元(離心機23萬元、中煤脫水篩30.7萬元),改造安裝了一臺備用離心機和一臺中煤脫水篩,完善了跳汰精煤脫水系統(tǒng)和中煤脫水系統(tǒng),確保了精煤的離心脫水始終連續(xù)和中煤入倉水分的降低,減少水分銷售損失78.41萬元。 二、更新補充設(shè)備及其它工程 更新補充設(shè)備及其它工程利用綜合折舊費168.03萬元,其中:更新設(shè)備15臺144.43萬元;補充設(shè)備2臺4.3萬元;工程3項19.30萬元。 三、大修情況 利用大修費用95.74805萬元,其中:大修設(shè)備25臺81.5663萬元;設(shè)施5項10.70235萬元,工程5項6.7044萬元。 第二部分    2005年技術(shù)改造及設(shè)備更新計劃 根據(jù)集團公司2005年洗煤生產(chǎn)工作的安排,圍繞洗精煤計劃80萬噸,力爭100萬噸的奮斗目標,減員6%的基礎(chǔ)上,以及全面開展安全質(zhì)量標準化工作的前提下,經(jīng)分析研究需對下列7個項目進行技術(shù)改造;對28臺設(shè)備進行更新補充,三項質(zhì)量標準化工作進行完善。 一、技術(shù)改造項目 技術(shù)改造需綜合折舊費240.60萬元,其中:設(shè)備6臺177.10萬元,工程6項63.50萬元。 1、精煤倉下自動化配煤系統(tǒng)改造 目前洗煤廠的六個精煤倉,在2003---2003年儲裝運一期技術(shù)改造中,串通了六倉運輸線,安裝了24臺可調(diào)頻新型給煤機和推拉桿,實現(xiàn)了六個精煤倉同線裝車及多倉配煤裝車。但是從一年的運行來看,該系統(tǒng)仍不完善,一是無法按既定比例精確計量配煤裝車。一期改造沒有完成自動調(diào)頻、皮帶秤檢測計量及精煤倉料位儀監(jiān)測,靠人工調(diào)節(jié)配煤,人為因素影響大,配煤比例誤差大、波動大,不能適應(yīng)精確比例特別是10#高硫煤低比例配裝的要求,無法發(fā)揮一期改造后的新型給煤設(shè)備的最佳效能和精煤六倉同線裝車的優(yōu)勢及整個系統(tǒng)改造的最佳配裝效果。二是無法適應(yīng)精煤外運量增加及質(zhì)量指標多元化要求的精煤配裝需求。近幾年,**洗煤廠精煤銷售量逐年增長,2003年精煤銷售量達67.1750萬噸,2001年達74.5827萬噸,到2004年計劃80萬噸,月計劃銷售量近6.8萬噸。銷售的精煤煤種有肥煤和1/3焦煤,產(chǎn)品分8、9、10、11四個級別,產(chǎn)品質(zhì)量指標要求除傳統(tǒng)的灰分、水分、揮發(fā)分指標外,硫分的要求則日趨多變,從小于0.6%---1.8%都有,而粘接指數(shù)(G值)和膠質(zhì)層厚度指數(shù)(Y值)則要求更加嚴格。配裝時不僅僅是配灰、配硫,還要在質(zhì)量指標互配的基礎(chǔ)上配煤種。由于現(xiàn)有配煤系統(tǒng)不能按精確的比例配裝,對于硫分、G值、Y值只能是總體上把握,配煤時質(zhì)量指標波動大,無法實現(xiàn)硫分指標極限化、G值最大化,配裝時不能發(fā)揮10#高硫煤低內(nèi)灰、高G值、高粘接性、高產(chǎn)率的優(yōu)勢,影響產(chǎn)品的質(zhì)量和最大效益的取得。因此,需盡快對精煤倉下自動化配煤系統(tǒng)進行二期技術(shù)改造,參照原煤倉下,安裝全自動化配煤系統(tǒng),以完善精煤配煤系統(tǒng)。 改造資金150萬元,其中:設(shè)備130萬元,安裝20萬元。 改造后,可實現(xiàn)全自動化精確計量配煤裝車,一可以提高精煤合格率和質(zhì)級相符率。二可以提高有效倉容的利用率,適應(yīng)精煤外運量的增長及多質(zhì)量指標要求的精煤銷售,彌補庫容小、品種數(shù)量的不足,相當于多建一個倉。三可以充分發(fā)揮10#高硫煤低內(nèi)灰、高G值、高粘接性、高產(chǎn)率的優(yōu)勢,實現(xiàn)各項質(zhì)量指標極限化,減少銷售損失,提高精煤與綜合產(chǎn)率0.5%,年可創(chuàng)效262萬元。 2、提高原混煤裝車速度改造 目前洗煤廠專用線總長3060米,8股道,6個裝車點,其中:3道、4道只供精煤裝車,各配有專用皮帶運輸裝車系統(tǒng)和調(diào)度絞車;2道僅供調(diào)車,不能裝車;1道自南向北有南平臺、中煤裝車站、中煤落地平臺與小貨位四個裝車點,其中:南平臺、中煤裝車站、中煤落地平臺位于1道南半部,配有一部調(diào)度絞車;小貨位裝車點位于1道北半部,無調(diào)度絞車,裝車時靠機車帶裝。而本站機車既要負責站內(nèi)接送車和調(diào)車,又要負責圣佛站內(nèi)和圣佛洗煤廠調(diào)車,經(jīng)常發(fā)生裝車與調(diào)車相互沖突,嚴重影響原混煤的裝車速度,不能適應(yīng)突擊外運,并增加機車的使用費用。因此,擬在專用線1道北半部小貨位南120米處,專用線2道與3道之間,新增建一座調(diào)度絞車房并安裝2JDM-20E型調(diào)度絞車一部,其牽引繩從鐵路下穿過專用線2道和1道向北延伸到小貨位北120米處。以替換機車帶車,提高1道原煤裝車速度,減化裝車程序。改造資金30萬元,其中:設(shè)備18萬元;安裝工程12萬元。 3、化驗室改造 洗煤廠化驗室占地281m2,共有9個工作間,可開展灰分、水分、揮發(fā)分、硫分、發(fā)熱量、真比重、膠質(zhì)層、自膨以及水質(zhì)等九個項目的測試。共有設(shè)備19臺(其中:熱量儀1臺、測硫儀2臺,馬沸爐2臺、電子天平2臺、電子秤2臺、膠質(zhì)層測定儀1臺、自膨儀1臺、烤箱2臺、制樣設(shè)備6臺)。隨著市場質(zhì)量指標檢測的多樣化需求和化驗室標準化要求,化驗室存在著許多不足:一是制樣室小,制樣室只有27m2,生產(chǎn)、銷售技術(shù)檢查共用,相互影響;二是制樣室距天平等儀器距離近,作業(yè)時振動大對儀器影響大;三是熱量儀與測硫儀共處一室,對熱量測定的影響大,不符合熱量測定室恒溫的要求;四是工業(yè)分析室無通風設(shè)施;五是熱量室無恒溫設(shè)施。因此,為確;炇腋黜椬鳂I(yè)的互不影響及良好的工作環(huán)境,需對其進行改造。一是向南擴建54m2廠房,做制樣室,原制樣室做測硫室;二是工業(yè)分析室、膠質(zhì)層室、自膨室加通風廚;三是熱量室配備空調(diào)、冰箱各一臺。改造需資金10萬元,其中:設(shè)備1.1萬元,工程8.9萬元。 4、完善計量設(shè)備改造 洗煤廠在鐵路專用線1道、3道、4道有3臺機械式軌道衡,1道、4道為GGT-150型,3道為G-150型。3臺軌道衡因作業(yè)環(huán)境差、服務(wù)年限長,腐蝕老化嚴重,量值傳遞極不準確,特別是3道軌道衡已無大修價值,計量檢測部門也停止檢定。給外運裝車計量工作造成很大困難,超裝違反鐵路有關(guān)規(guī)定,欠裝導致運費損失,影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益。為此,需要改造更新軌道衡,計劃今年將3道軌道衡更新為GCS-150型全電子靜態(tài)軌道衡,需資金34萬元,其中:設(shè)備18萬元,安裝工程16萬元。 5、完善中煤脫水系統(tǒng)改造 2005年通過對中煤脫水系統(tǒng)的改造,將中煤脫水由單一斗提機脫水改為斗提機一次脫水、ZKX2460脫水篩二次脫水,篩下水經(jīng)雜物撈坑分級,7-8%的煤泥由T3040斗提機提升參入中煤入倉銷售。中煤水分較以往有了明顯的改善,由13%降至10-11%左右。但由于摻入的煤泥水分仍在30-40%左右,還直接影響中煤水分的降低。為此,需要對中煤脫水系統(tǒng)補套完善。在374皮帶機尾安裝一部GPS1025型(2.5m2)高頻篩,對煤泥進行二次脫水。中煤水分可降到10%,提高效益38.5萬元。改造需資金13.50萬元,其中:設(shè)備10萬元,安裝3.5萬元。 6、2#、3#濃縮機貫通改造 洗煤廠煤泥水平衡系統(tǒng)為:跳汰機洗煤用水1200m3/h,撈坑分級后,煤泥水由1#、2#濃縮機沉降處理,溢流水返回跳汰機循環(huán)使用,底流由2臺6/4E-AH型渣漿泵(流量160--360m3/h.臺)打入浮選機分選,尾礦(900m3/h)入3#濃縮機凈化處理,澄清水由1臺8SH-9和1臺8/6E-HH渣漿泵返回做浮選機稀釋水或脫泥篩噴水(小時返回量),富余的澄清水經(jīng)一條φ255mm平衡水管靠落差返回1#、2#循環(huán)水池補充跳汰機用水(返水量160m3/h)。隨著系統(tǒng)環(huán)節(jié)的不斷完善,各環(huán)節(jié)都進入滿負荷運行狀態(tài),原有的澄清水返回系統(tǒng)能力已不能滿足要求,特別是水洗停車時大量的澄清水需要排入4#濃縮機臨時貯存,正常生產(chǎn)時再返回系統(tǒng),影響洗水平衡,增加運行費用。為此,需要進行改造。用φ377mm焊管將2#、3#濃縮機溢流口貫通,由閥門控制平衡水量,可提高小時返回水量,保證生產(chǎn)的正常進行,節(jié)約澄清水返回設(shè)備1臺,年可節(jié)約費用3.5萬元,改造需資金2萬元。 二、更新、補充設(shè)備及其它 為了確保洗煤廠的可持續(xù)發(fā)展,保持強勁的生產(chǎn)后勁,更新補充設(shè)備及其它工程需綜合折舊費389.20萬元,其中:更新設(shè)備28臺314.40萬元;工程2項52.80萬元;增補2001年技改投資22萬元(選前自動給料系統(tǒng):工程10萬元,設(shè)備8臺12萬元)。 另外,根據(jù)焦煤集團總公司與集團公司安全質(zhì)量標準化要求,我們逐項對照標準進行了統(tǒng)一安排,需對3項工作進行改進完善,共需資金20.3萬元。 1、完善10部較長皮帶(301、501、504、568、536、537、542、543、581、228)的綜合保護設(shè)施,需資金10.8萬元。 2、4臺濃縮機周圍地面硬化1m2,需資金4.5萬元。 3、完善通訊設(shè)施:更新1臺程控總機(200門);增加1臺對講母機和10臺對講機,需資金5萬元。 三、大修計劃 需大修費用91萬元。其中:大修設(shè)備及設(shè)施22臺70.5萬元;工程3項20.5萬元。 附:2004年洗煤廠綜合折舊費計劃完成情況明細表。         2004年洗煤廠大修費計劃及完成情況         2005年洗煤廠綜合折舊費計劃明細表         2005年洗煤廠大修費計劃

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